logo

Wietnamski producent elektroniki poprawia wydajność PCB za pomocą bezolejowego systemu pompy próżniowej KAIEN LG-90

2026-06-01
najnowsza sprawa firmy na temat Wietnamski producent elektroniki poprawia wydajność PCB za pomocą bezolejowego systemu pompy próżniowej KAIEN LG-90
Szczegóły sprawy

Szybko rosnący producent płytek drukowanych zlokalizowany w strefie przemysłowej prowincji Bac Ninh w pobliżu Hanoi w Wietnamie, obsługujący marki elektroniki użytkowej pierwszego stopnia,w procesie laminowania próżniowego wystąpiło ograniczenie krytycznego wydajnościIstniejące w firmie pompy próżniowe z płytkami obrotowymi, choć niezawodne w ogólnych zastosowaniach przemysłowych, wprowadzały dwa problemy specyficzne dla produkcji PCB o wysokiej gęstości połączeń:mechaniczne przenoszenie wibracji, które spowodowało błędy w rejestracji mikro w ustawieniu tablicy wielowarstwowej, oraz śladowe odpady ropy naftowej, które przyczyniły się do zanieczyszczenia powierzchni wykrytego podczas końcowej automatycznej inspekcji optycznej.

Analiza wpływu na produkcję

Producent uruchamiał jednocześnie dwanaście próżniowych pras laminacyjnych, z których każda obsługiwana była przez dedykowaną pompę próżniową do cyklu ewakuacji komory laminacyjnej.Specyfikacja procesu wymaga poziomów próżni ≤ 50 Pa w ciągu 90 sekund od rozpoczęcia cyklu, przy utrzymaniu stabilności próżni przez 45-minutową fazę utwardzania.Zespół inżynierów udokumentował trzy problemy operacyjne, które łącznie ograniczyły wydajność w 920,3% w stosunku do celu 97,5%:

  • Wykorzystanie wzorców wzorcowychMechanizm obrotowy płetwy, działający z prędkością 1440 obr./min., przekazywał amplitudy wibracji 3,2-4,5 mm/s RMS przez podłączenie próżniowe do płyty prasowej,powodujące przerywane błędne rejestracje warstwy na warstwę przekraczające specyfikację tolerancji 25 μm dla 8-warstwowych płyt HDI firmy.
  • Wstrzymanie odparowania ropy:Pomimo zainstalowania filtrów mgły naftowej na wydechu z każdej pompy, w wyniku badań energii powierzchniowej wykonanych na wykonanych deskach wykryto ślady par węglowodorów,wywołujące średnio 14 zwrotów partii miesięcznie od głównego klienta marki smartfonów z surowymi limitami zanieczyszczenia.
  • Przerwy w produkcji spowodowane konserwacją:Floty dwunastu pomp wymagały miesięcznej wymiany oleju, zużywając 180 litrów oleju z pompy próżniowej i wytwarzając równoważne odpady niebezpieczne, które wymagały licencjonowanego usuwania,z każdą pompą wyłączoną przez około 4 godziny podczas pracy.
KAIEN LG-90 Rozmieszczenie

Po przeanalizowaniu opcji pomp próżniowych bez oleju od wielu dostawców producent PCB wybrałKAIEN LG-90 Bezolejowa sucha pompa próżniowa śrubowaspecyfikacja LG-90 prędkości pompowania 90 m3/h, ciśnienia maksymalnego ≤ 5 Pa i krytycznie resztkowych wibracji poniżej 1,8 mm/s RMS przy 2,890 obr./min., bezpośrednio uwzględniły dwa podstawowe czynniki ograniczające wydajność zidentyfikowane w analizie inżynieryjnej.

Stopniowe wdrożenie rozpoczęło się od pilotażowej instalacji czterech pomp na linii produkcyjnej firmy o najwyższej wartości dedykowanej produkcji płyt głównych smartfonów.Firma KAIEN dostarczyła dokumentację badania fabrycznego, w tym indywidualne pomiary sygnatury wibracji pompy i certyfikaty badania wycieku helu, spełniające wymagania protokołu kwalifikacji sprzętu klienta.Pozostałe osiem pomp zostało wdrożonych w ciągu sześciu tygodni po pomyślnym zakończeniu 90-dniowej oceny pilotażowej.

Wymierzone ulepszenia wyników
Kluczowy wskaźnik wydajności Pre-KAIEN (Wynik obrotowy) Po-KAIEN (LG-90)
Ogólna wydajność produkcji 920,3% 960,8% (i wzrost)
Miesięczne zwroty partii (zanieczyszczenie) 14 miesięcznie 1 na miesiąc
Wibracje na płytkach prasowych 30,2-4,5 mm/s RMS 00,9-1,4 mm/s RMS
Roczny koszt zakupu ropy naftowej 5 dolarów.200 0 dolarów
Pozbycie się odpadów niebezpiecznych 2,160 litrów/rok 0 litrów/rok
Planowane godziny konserwacji 576 godzin/rok 96 godzin/rok
Przeprowadzone audyty jakości klientów 68% stawka pierwszego przejścia 94% pierwszego przejścia

Dziewięć miesięcy po pełnym wdrożeniu producent odnotował ogólną poprawę wydajności z 92,3% do 96,8%,z niemal całkowitą eliminacją wad rejestracyjnych związanych z wibracjami i zmniejszeniem liczby zwrotów klientów związanych z zanieczyszczeniem o 93%Wyeliminowanie miesięcznych zmian oleju pozwoliło na odzyskanie około 480 godzin mocy produkcyjnej rocznie w całej flocie dwunastu pomp.Następny audyt jakości klienta przez największego klienta marki smartfonów firmy zakończył się pierwszym zatwierdzeniem bez obserwacji związanych z zanieczyszczeniem układu próżniowego, znaczący kamień milowy, który przyspieszył kwalifikację producenta do nowego kontraktu produkcji flagowego produktu.

Dyrektor ds. technologii spółki potwierdził, że pompy KAIEN LG-90 zostały włączone do specyfikacji wyposażenia planowanego nowego zakładu produkcyjnego w Tajlandii,podwojenie całkowitej bazy zainstalowanej do dwudziestu czterech jednostek do początku 2027 r.Całkowita inwestycja w projekcie została odzyskana dzięki połączonej poprawie wydajności i oszczędności utrzymania w ciągu jedenastu miesięcy od pełnego wdrożenia.